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    多金屬重晶石含金礦跳汰重選回收重晶石方法

    責任編輯:三久重工 發表時間:2016-06-19 01:56

      石城礦區礦石中由于銀含量(70~100g/t)、銅含量(1.0%~1.5%)和重晶石含量(10%以上)都很高,屬于多金屬重晶石含金礦 石。礦石的密度大,浮選過程中需要的上浮力較大,因此,在浮選過程中容易發生“沉槽”現象,導致浮選工藝過程中粗選階段浮選液面不平穩,上下起伏較大。礦 石浮選過程需要較多的PH值調整劑,導致石灰加入量增大,石灰抑制浮選的作用增強,從而使得浮選過程不易調節。此外,重晶石的硬度為2.5~3.5,而石 英的硬度為7,二者硬度相差較大,在破碎過程中硫酸鋇優先破碎,單體解離出來,因此易在細粒級中富集。由于以上因素導致石城礦區礦石選礦指標與低銀、低銅 礦含金礦石相比效果差,工藝操作不穩定。

      該礦石中金屬礦物主要為黃鐵礦(15%~20%)、黃銅礦(3%~6%)和方鉛礦(1%),脈石礦物主要為石英和重晶石,其次為長石和絹云母。 金主要以自然金、銀金礦形式賦存在金屬硫化物晶隙間。從石城礦石性質和化學多元素分析結果得知,礦石中除Au、Ag、Cu外,其他伴生有用組分及有害組分 均低,而且含硫量較高,Au、Ag與金屬硫化物關系密切,礦石可浮性較好。

      重晶石密度為4.3~4.7g/cm³,石英密度為2.5~3.0g/cm³,二者的密度差異較大,從而進行重選試驗,目的是通過跳汰重選回收重晶石礦,減少重晶石對浮選的危害,改變浮選的操作性,提高浮選指標。因此,考察采用重選—浮選聯合的浮選工藝流程。

      根據該礦石的磨礦細度曲線,確定磨礦細度為-200目、55%,磨礦濃度60%,磨礦后礦漿用跳汰機進行試驗,查看含重晶石礦石的產率和品位。跳汰機中礦為含重晶石礦,通過跳汰選出的含重晶石礦中金品位只有0.5g/t,接近浮選尾礦品位;硫酸鋇的含量達到85.6%,回收也接近60%。通過重選可 以很好的分離重晶石,可以起到降低浮選壓力,提高浮選效率的作用,并且可以回收重晶石。#p#分頁標題#e#

      浮選試驗

            (1)磨礦細度:根據該礦石的磨礦粒度特性曲線,確定磨礦細度-200目含量分別為50%、55%、60%、65%。磨礦濃度為 50%,浮選礦漿濃度為33%,礦漿PH值控制在7~7.5之間。捕收劑丁基黃藥:180g/t;起泡劑:石醇油95g/t,加藥比例:粗選:一掃:二 掃=2:1:1。由實驗數據可知,磨礦細度為60%、-200目時,回收率最高為97.34%,再提高磨礦細度,精礦品位和回收率反而下降,但當磨礦細度 達到-200目,60%以上時,浮選“沉槽”現象基本得到改善。

      (2)捕收劑用量:為考查捕收劑丁基黃藥用量對浮選回收率的影響,確定丁基黃藥用量為120、150、180、200g/t。磨礦濃度為 50%,浮選礦漿濃度為33%,磨礦細度-200目、60%,礦漿PH值控制在7~7.5之間。起泡劑:石醇油95g/t,加藥比例:粗選:一掃:二 掃=2:1:1。試驗數據可知,丁基黃藥用量從120g/t增加到180g/t,尾款品位和浮選回收率變化不大,但是試驗一采用降低加藥量,浮選回收率僅 為85.77%,通過這次試驗可知丁基黃藥用量為120g/t時,浮選回收率達到最高值,因此采用試驗二工藝為最佳。

      (3)起泡劑用量試驗:加大起泡劑用量可增加目的礦物的浮力,減少“沉槽”現象,但對提高精礦品位不利,為考查起泡劑用量對浮選的影響。磨礦濃 度為50%,浮選礦漿濃度為33%,磨礦細度-200目、55%,礦漿PH值控制在7~7.5之間。加藥比例:粗選:一掃:二掃=2:1:1。試驗數據可 知,石醇油用量95g/t時,回收率最高,精礦品位變化不大,而且能在較大程度上改善浮選“沉槽”現象,考慮該礦石含重晶石影響浮選指標,確定起泡劑用量 為95g/t。

      根據現有的流程工藝條件,采用重選—浮選聯合工藝。原礦經過磨礦之后,進入跳汰—搖床組成的重選系統,分離出搖床精礦、重晶石和尾礦,尾礦進入 浮選工藝,浮選過程采用一粗、一精、二掃工藝流程。浮選工藝流程主要以金的回收作為考察依據。浮選試驗條件:磨礦濃度為50%,浮選礦漿濃度為33%,磨 礦細度-200目、占60%,礦漿PH值控制在7~7.5之間,捕收劑用量120g/t,起泡劑石醇油用量95g/t。由試驗結果可知,重選—浮選聯合流 程的總回收率為97.25%,而且重選選出的含重晶石金礦品位低,硫酸鋇含量高,可以作為產品。重選尾礦返回到浮選流程,因此,通過重選流程剔除重晶石礦,可以達到改善浮選“沉槽”,提高回收率的目的。#p#分頁標題#e#

      現場工藝試驗通過未采用重選—浮選工藝與采用重選—浮選工藝的比較,得出了實際生產中采用重選—浮選工藝得到較好的生產指標。通過調整工藝,金 浮選指標發生了明顯的變化,調整前后金的回收率從96.95%提高到97.72%,提高了0.77%,多回收金474g。但是銀、銅回收率變化不大,同時 得到近400t含量86%的重晶石產品。

      與之前的生產工藝處理該類礦石相比較,在40d的現場生產過程中,處理礦石12542.92t,金原礦品位為4.91g/t,尾礦品位 0.15g/t,金回收率為97.43%,提高了1.53%,多回收黃金942.26%;同樣銀、銅的回收率提高分別提高了3.81%和15.17%,分 別多回收銀44.71kg,銅24.35t,提高經濟效益101.18萬元。實現綜合效益262.22萬元。

      由于礦石中含有較高的重晶石,通過采用重選—浮選工藝提早將重晶石分離,減輕浮選壓力。同時,可以得到重晶石產品,增加經濟效益。根據礦石性質 和實際生產現象,與以前工藝生產條件相比較,采用低捕收劑藥劑量浮選。利用礦石本身具有的相對較強的疏水性,較低捕收劑藥劑量浮選,同時調整浮選槽藥劑分 配比例。捕收劑消耗量降低了30%,起泡劑降低了接近30%,調整劑降低了60%。該次處理高銀、高銅含重晶石金礦,雖然銀銅含量都有較大的提高,但并沒 有由于銀銅含量的提高影響金的回收,通過一定工藝調整和操作,達到了金和銀銅并收的較好生產效果,為其他含高銀、高銅重晶石礦石的選礦提供了較好的實踐數 據和生產經驗。

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