氧化錳礦合理高效的洗礦跳汰選礦工藝
云南某氧化錳礦錳品位16.17%,屬于半風化型沉積錳礦。目前該礦尚未進行生產處理,本次試驗研究目的獲得處理該礦石的合理選礦工藝,為更好處理該礦石提供可靠依據和創造更大的經濟效益。原礦礦中金屬礦物主要有硬錳礦、軟錳礦、水錳礦和褐鐵礦,脈石礦物主要為絹云母、高嶺石、水云母、燧石和石英。
為了考察原礦錳在各個粒級的金屬分布情況,取20kg原礦樣進行篩分分析。通過分析發現,原礦中-0.074mm細粒級別產率高達32.32%,而錳品位僅為2.38%,錳金屬分布率5.49%。洗礦作為處理氧化錳礦的常規工藝,因此首先對原礦進行洗礦試驗,通過洗礦除去原礦中原生礦泥,提高錳品位。實驗結果看,礦砂錳品位24.80%明顯提高,錳回收率高達94.12%;洗礦溢流產率40.89%、錳品位僅2.24%、錳損失率僅5.88%,可以直接拋尾。實驗結果表明洗礦效果明顯,是處理該氧化錳礦的有效合理手段。
為了進一步提高錳精礦錳品位,對洗礦礦砂進行破碎后控制入選粒度為-10mm,然后進行跳汰試驗。實驗結果表明:采用跳汰處理洗礦礦砂后,精礦錳品位提高到了29.39%,作業回收率為87.85%,跳汰效果較明顯,并且跳汰具有選礦成本低,處理量大的優點,因此洗礦礦砂采用跳汰富集是合理有效的。
由于礦砂跳汰尾礦錳品位11.02%仍然較高,具有回收價值,根據氧化錳具有弱磁性的特點,采用強磁選進行進一步回收,以提高錳的總回收率。對跳汰尾礦進行強磁選試驗,在磁場強度為13000高斯條件下,可獲得錳精礦錳品位17.99%、錳作業回收率87.47%。
在上述實驗基礎上,確定了處理該氧化錳礦較合理的工藝流程為“洗礦—跳汰—跳汰尾礦強磁選”,為獲取很終試驗指標,進行了全流程試驗。結果表明:聯合選礦工藝流程可以獲得兩個品級的錳精礦產品,洗礦礦砂跳汰獲得錳品位31.34%,錳回收率82.67%的錳精礦1,跳汰尾礦經過強磁選后獲得錳品位18.78%,錳回收率9.59%的錳精礦2,兩個錳精礦產品累計錳回收率達到了92.26%,選別指標較好。
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